克劳斯硫磺回收有了国产催化剂 与进口产品相比性能优异价格实惠

   2012-06-19 505
4)克劳斯尾气加氫转化催化剂活性评价
1.克劳斯尾气加氫活性评价装置
催化剂活性评价在5ml微型反应装置上进行,反应器由内径为14mm的不锈钢管制成,反应炉采用电加热方式,近似等温炉体。催化剂装填量为5ml,催化剂上部装填相同粒度的石英砂进行混合预热。采用日本岛津GC—204气相色谱仪在线分析反应器入口及出口气体中H2S、SO2、CS2的含量,采用装填GDX—301担体的色谱柱分析硫化物,柱温120℃,采用热导检测器,以氢气作载气,柱后流速28ml/min。
图1  SCOT催化剂活性评价装置示意图
1.截止阀  2.稳压阀  3.稳流阀  4.质量流量计  5.计量泵
6.蒸汽发生器  7.反应器  8.气相色谱仪
2. 催化剂SO2加氢活性评价
试验装置经试密合格后,对催化剂进行常规干法预硫化。硫化条件为:压力为0.1MPa,体积空速为1200h-1,所用硫化气为氢气加2(v)%的硫化氢。
硫化步骤:用氮气升温,按空速调整好氮气量,以50℃/h升温至200℃,切断氮气,切换为硫化气,并调整气量,继续升温至250℃,恒温3h,待反应器出入口硫化氢平衡后,结束硫化,切换为反应气。反应气组成为SO2 1.0%、H2 6%其余为氮气。以3H2+SO2→H2S+2H2O为指标反应,考察催化剂的SO2加氢活性。气体体积空速为1200h-1,反应温度为220℃、240℃。根据下式计算催化剂的SO2加氢活性:
ηSO2= ×100%
其中M0、M1分别代表反应器入口及出口处SO2的体积浓度。
3.催化剂有机硫水解活性评价
试验装置经试密合格后,对催化剂进行常规干法预硫化。硫化条件为:压力为常压,体积空速为1200h-1,所用硫化气为氢气加2(v)%的硫化氢。
硫化步骤:用氮气升温,按空速调整好氮气量,以50℃/h升温至200℃,切断氮气,切换为硫化气,并调整气量,继续升温至250℃,恒温3h,待反应器出入口硫化氢平衡后,结束硫化,切换为反应气。反应气体积组成为CS2 0.6%、H2O30% 、H2 6%,其余为氮气。以CS2+2H2O→CO2+2H2S为指标反应,考察催化剂的有机硫水解活性。气体体积空速为1200h-1,反应温度为220℃、240℃。根据下式计算催化剂的水解率:
ηCS2= ×100%
其中C0、C1分别为反应器入口及出口处CS2的体积浓度。
4.试验结果
    按照上述评价方法,每条件评价10小时,每两小时分析一次,分析结果取平均值。评价结果见表1。
表1  催化剂活性对比结果
温度/℃
项目
SL-S01
SL-S02
美国
C534
美国
C29
220
SO2加氢转化率,%
92
≥99
80
75
CS2水解率,%
95
≥98
78
72
240
SO2加氢转化率,%
≥99
≥99
93
88
CS2水解率,%
≥98
≥98
90
86
260
SO2加氢转化率,%
-
-
≥99
≥99
CS2水解率,%
-
-
≥98
≥98
从表1结果可以看出,两种催化剂在反应温度240℃时,二氧化硫加氢活性大于99%和有机硫水解活性大于98%(即使用色谱检测不到非硫化氢的含硫化合物),在反应温度220℃时,SL-S01、SL-S02型催化剂的二氧化硫加氢活性、有机硫水解活性仍明显优于美国的C-534催化剂和C29催化剂,其中,C-534在镇海炼化7万吨/年硫回收装置上使用,C29催化剂在金陵石化5万吨/年硫回收装置上使用。
三聚氰胺催化剂研究
一、概述:
        
1834年德国人利比希(Libig)在法国留学期间发现:硫酸氰钾和氯化铵反应可生成三聚氰胺。一百多年后的二十世纪五十年代,最先是美国接着是日本有了三聚氰胺的小规模生产,当时采用的原料是双氰胺法。六十年代以后,随着石油化工的迅速发展,尿素装置的大型化,为尿素法三聚氰胺提供了大量廉价原料。各国相继也新建了许多三聚氰胺生产装置。
         我国三聚氰胺生产自1958年在天津建成采用双氰胺为原料的年产100吨三聚氰胺装置开始,七十年代陆续在上海、江苏、山东、四川等地建成以尿素为原料的常压法三聚氰胺装置,生产能力仅为年产150~500吨。1984年四川化工总厂引进DSM法的低压装置(年产12,000吨) ……。根据市场的需求,特别是改革开放后的迅速发展,三聚氰胺生产规模由小到大,产量由低到高,技术由粗到精,质量不断提高,开发了中国独有的半干法常压生产三聚氰胺的技术。到2004年底,据不完全统计,全国三聚氰胺生产厂发展到八、九十家,生产能力达到近六十万吨,而且都向大型化、全循环方向发展。
       三聚氰胺行业在发展,三聚氰胺用催化剂也在发展。按目前三聚氰胺用催化剂消耗定额计算:每生产一吨三聚氰胺需耗(流化床磨擦破碎)15—25公斤催化剂计,全年需催化剂在12000吨以上,每个装置的第一次装填量以13吨催化剂/年产1000吨三聚氰胺装置计,约需8000吨左右。而三聚氰胺用催化剂价格每吨在10000元以上(硅铝微球每吨18000元、粗孔硅胶每吨8000元),其销售额达上亿元,经济效益十分显著。
       开发三聚氰胺催化剂直接经济效益显著;间接经济效益也非常可观。在目前原材料涨价、市场竞争激烈、企业内部挖潜势在必行的形势下。对现有三聚氰胺生产企业而言,采用本公司生产的催化剂:反应温度可降40--50℃,光这一项节能达15%以上。因催化剂尿素加量比现有催化剂增加一倍以上,相当提高装置生产能力一倍,为此可节省固定投资600万以上(按年产1000吨三聚氰胺计)。由于采用我们的新型三聚氰胺催化剂,选择性高,可节省尿素1/4(以硅胶为催化剂每吨三聚氰胺需消耗尿素约4.0吨,而采用新催化剂后,每吨三聚氰胺只消耗3.2吨尿素。理论量是一吨三聚氰胺需消耗2.86吨尿素)。其它由于采用本公司生产的催化剂,付反应减少,三聚氰胺产品品位提高,精制工序简化,从而也可带来相应的经济效益。
       综观三聚氰胺行业,中国生产的三聚氰胺量已占世界第一位。中国在三聚氰胺生产工艺上,在引进、消化国外先进技术的基础上已有不少创新。生产规模也向大型化、自动化发展。《清大华业》将三聚氰胺生产的软件包卖给了德国鲁奇公司,这标志着中国的三聚氰胺技术将走出国门,在国际舞台上与发达国家展开竞争!而三聚氰胺的核心技术----催化剂,却是几十年一贯制,没有进步,与国外催化剂相比有很大差距……。为了振兴民族工业,为了给三聚氰胺行业的发展提供性能优良的催化剂,本公司在原天津化工研究院开发三聚氰胺催化剂的基础上,大胆创新,广泛采用业内专家的意见,从筹建小型流化床评价装置开始,克服种种困难,开发出一种性能优良的三聚氰胺用催化剂。
其作用可用下图表示:硫磺回收工艺见下图所示:

1.概述:
1883年英国科学家C F Claus首先提出了原始的克劳斯工艺;1938年德国法本公司对克劳斯工艺作了重大改革;1944年第一套较现代化的改良克劳斯工业装置投产,它为现代硫磺回收工艺奠定了基础。
1.1.几亇亿的克劳斯硫磺回收催化剂市场谁来分享:
加工含硫原油时,不仅会造成设备腐蚀和引起产品质量问题,还会在加工过程中产生酸性水、酸性气和含硫烟气等污染物。这些污染物将严重影响人类赖以生存的环境。所以必须对上述污染物进行处理,在保障石化工业高速发展的同时,改善环境,保护环境。
据资料报导:1989年世界上有422套硫磺回收装置,总生产能力为94579吨/年,由石油和天然气中回收的硫在总硫产量中比重超过60%,其中美国和加拿大是两大产硫国,生产能力分别为25849吨/年和30853吨/年。
中国第一套克劳斯硫磺回收装置建于1965年在四川天然气田建成投产。第一套从炼厂酸性气中回收硫磺的装置于1971年在齐鲁石化公司胜利炼油厂建成投产。随着我国含硫原油及含硫天然气加工量的扩大,硫磺回收装置套数和装置规模也随之增加。迄今为止国内已有200多套硫磺回收装置,据不完全统计,到2006年全国炼油厂共有硫磺回收装置138套,万吨级以上93套,万吨级以下45套,总生产能力达500万吨以上/年。这几年随着煤化工的迅速发展,硫磺回收装置也快速增加。全国年需克劳斯硫磺回收催化剂多达上亿元。而且这个数字还在不断增长!
1.2.硫化物排放国家要重点治理:
硫化物的排放主要是燃煤过程产生的SO2和炼油过程产生的酸性水、酸性气和含硫烟气等污染物。随着人们环保意识的增强和人们己亲身感到再不下大力气保护地球环境,人类将面临自巳毁灭自巳。10年前,为遏制全球气候不断变暖,150多亇国家代表在日本京都制定了旨在限制温室气体排放的《京都协定书》和2007年12月15日在印尼巴厘岛180多个国家代表通过了《巴厘岛路线图》,它肯定了全球有关各方己为控制全球气候变化作出了种种努力,也为2012年《京都协定书》第一承诺期到期后的温室气体减排谈判奠定了基础。中国为了履行自已的义务,在对环保有影响的水、气、土方面做了大量实质性工作,颁布了众多的法令法规,大笔的拨款支助环保产业的迅速发展。对于硫化物的排放,国家是放在第一位进行整顿和治理,我国大气污染物排放标准《GB16297----1996》规定:现有污染源:1200mg/m3(420ppmV),新污染源: 960mg/m3(336ppmV)因此,在这种治理环境的大好形势下,也是发展我们克劳斯硫磺回收催化剂的大好时机。我们应该抓住机遇,开发出具有独立知识产权、价廉物美、性能卓越的新型克劳斯硫磺回收催化剂,为保护环境,造福子孙千秋万代贡献我们的力量!
2.克劳斯硫磺回收催化剂
    克劳斯硫磺回收催化剂由最初的铝矾土为催化剂发展到氧化铝为催化剂。随着技术进步和人们对环保的严格要求,克劳斯硫磺回收催化剂又发展到氧化钛催化剂;而且为了实现“零”排放,又增加了众多尾气处理方案及克劳斯尾气加氫催化(SC0T)、低温克林塞夫(Clinsulf)钛催化剂……。
2.1.克劳斯硫磺回收催化剂的工作原理:
在煤、石油、天然气的加工过程中,产生大量的H2S气体,为了保护环境和回收元素硫,从技术经济角度出发,最有效的对策和措施是发展功能齐全的系列催化剂。在生产现场工艺条件基本不变或变动不大的情况下,应用催化技术来提高装置的效能是最经济、最有效的办法。
工业上普遍采用克芳斯过程处理含有H2S的酸性气体,其反应机理如下:
     H2S + 1.5O2  =  SO+ H2O -Q          (1)
    2 H2S + SO2  =(3/x)Sx + 2H2O -Q            (2)
其中反应(1)和(2)是在高温燃烧炉中进行的。在催化反应区(低于538℃)除了发生反应(2)外,还进行下列有机硫化物的水解反应:
     CS2  +  H2O  =  COS  +  H2O  +Q       (3)
     COS  +  H2O  =  H2S  +  CO2  +Q       (4)
图1是改良克劳斯硫磺回收装置工艺流程示意图。从图1可以看出:酸性气体中的H2S转化为元素硫,是酸性气体在燃烧炉内的高温燃烧反应和在反应器内的低温催化反应共同完成的。在燃烧炉内,H2S氧化为元素硫的高温燃烧反应分两步进行:其中1/3的H2S参与反应(1),与化学计算量的空气在900—1300℃之间进行燃烧,经过自由火焰部份氧化后,H2S被转化成SO2和H2O,剩余2/3的H2S再与SO2按(2)进行反应,生成硫和水。
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