参建和调试两扩建火电工程,两台350MW超临界机组和一台660MW超超临界机组,350MW机组锅炉給水配备一台100%汽动给水泵组,660MW机组配备两台50%负荷的汽动给水泵组,给水泵汽轮机在工厂总装好,现场不做解体检查,与给水泵本本体一起整体安装在弹簧支撑的基础上,南方水泵给水泵汽轮机排汽通过排汽装置排到主机凝汽器冷凝。排汽装置与汽缸间无膨账节,仅通过四只弹簧进行支撑和热补偿,排汽蝶阀后安装了一副刚性吊架,用于承担蝶阀重量。给水泵汽轮机振动要求是轴上双幅振动位移值小于36μm (X向、Y向均小于36μm),过临界转速时可以超过此值,过后很快就降到要求值内,但是在调试过程中经常遇到汽动给水泵组在调试阶段,低转速时,振动都符合要求,但是在转速升高时,振动增大,超过最大值跳闸(170μm)。经过多次冲转均不成功。
一、东莞南方水泵分析原因
汽轮机刚开始冲转到600r/min时振动均小于20μm,现场听声音正常,但随着暖机时间越长,振动增加,振动不能稳定,继续向2100r/min目标值升速,到1900r/min时因振动到170um打闸,这种运行方式试了三次,结果都一样;热态冲转时一开始就振动。针对这种情况分析:小机振动大原因有:① 基础不稳;②动静部分摩擦;③轴承接触不均匀;④热工接线及振动探头;⑤转子动平衡。根据机组调试情况,在低转速时振动不大,首先如果基础不稳、轴承接触不均匀、动平衡不合格应在低速时振动也应该大,热工接线或振动探头有问题也可排除,从振动数据趋势看,转速维持在600r/min时,随着暖机时间越长,振动越大,可能是因汽缸和转子膨胀不均勾引起动静摩擦,从而产生振动,用听棒听小机两轴封处,在机组升速过程中两轴封处有摩擦音,说明轴封处汽封与转子间隙发生了变化,轴封处最小间隙应为0.45mm。在冷态开机模式下低转速动静不碰,说明热态汽缸膨胀后和转子同心发生了变化,需对汽缸膨胀及滑销系统检查。检查结果,汽机台板出现 0.6~0.8mm间隙,汽缸整体括高了0.6~0.8mm,由于轴承座与汽缸是分开的,转子中心仅受热胀变化,抬高量很小,所以引起动静摩擦,产生振动。
二、广东南方水泵检查机组安装情况
汽动给水泵组整体安装在弹性基础上,通过8只弹簧支撑着基础,8只弹簧起到承重、减振作用,弹簧释放要等到汽动給水泵组整体找平找正后、二次灌浆后进行,根据基础水平情况可对弹簧高度进行微调。给水泵汽轮机在工厂整装发货到现场,前、后轴承座安装在基架上,前汽缸通过猫爪落在前轴承座上,后汽虹安装在基架上,均通过联系螺栓消除台板间隙,要求在排汽管连接后螺栓与汽缸间配0.10mm间隙,汽缸与基架间有纵横滑销定位,检查联系螺栓均松动。排汽管道与排汽缸刚性连接,小机排汽装置座在四只弹簧上,弹簧应承担排汽装置重量和热胀补偿,弹簧释放前汽动给水泵组应安装完成,排汽管道连接完,检查弹簧销子有未拔出的(青岛捷能汽轮机配套排汽装置弹簧不能调节受力大小,东汽配套排汽装置是带刻度的弹簧,可以调节弹簧受力大小),相当如刚性支撑,说明排汽装置在受热膨账时不能压缩弹簧只能向上膨胀顶汽缸。又因汽缸与基架联系螺栓间隙装配不合理,造成汽缸上移,汽缸与基架出现较大间隙,而转子不会抬高,因此汽封间隙变化,随着排汽缸和排汽管道溫度升高,汽缸向上位移越大(金属膨胀量=金属农度Lx温度变化值Δtx金属膨账系数 α),造成转子与汽封摩擦越严重。
三、南方水泵厂给出处理措施
将排汽装置4只弹簧压回,让汽缸回落到基架上,消除汽缸与基架、猫爪与轴承座间隙,配作联系螺栓间隙,要求符合设计值0.08~0.1mm,重新安装弹簧并释放。
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