08年大修时,扬子石化对乙二醇200号系统进行扩能改造,进一步加强了尾气回收处理能力,系统中的乙烯、甲烷等有用成分进一步得到回收,其回收能力是装置改造前的三倍。09年,乙二醇车间再次对变压吸附装置的真空泵进行了改进,变压吸附装置开工率保持在95%以上,每年仅回收尾气中的乙烯,效益就超过一千万元。
吃干榨净“废水”“废气”
为了最大程度地降低装置的能耗和物耗,扬子石化在乙二醇装置试点开展“最小单位成本核算”工作。深入分析装置成本构成,将物耗、能耗等成本指标细分到最小控制单元,比如将乙二醇装置的物耗细分至氧化反应器等单元,把能耗细分至蒸汽、燃料、电力等单元,从各单元入手,吃干榨净“废水”“废气”,最大限度地降低生产成本。今年一季度开始,扬子乙二醇装置的物耗开始低于对标单位--上海金山2套乙二醇装置。
2008年起,扬子石化努力在蒸汽凝液回收上做文章。2008年,公司成功开发了乙二醇装置低压凝液能量回收项目。目前,该项目运行正常,回收效果良好,每小时可回收25吨凝液和1.2吨蒸汽,不仅节约了装置的蒸汽用量,每年还可增加效益近百万元。
2009年,乙二醇装置成功引用了水汽装置来的二级脱盐水,不但减少了脱盐水用量,同时减少了污水排放量,年创效30多万元。
今年大修期间,扬子石化对乙二醇装置的蒸汽过热炉进行节能改造,将以前直接排入大气的炉顶烟气进行热能回收,不仅提高了炉子的热效率,而且降低了废气排放量。10月14日,扬子乙二醇装置蒸汽过热炉余热回收项目成功投用。项目投用后,蒸汽过热炉入口空气由原来的18℃预热到60℃,燃料气消耗量同比下降约三分之一,热效率提高约10%,节能效果明显。
目前,扬子石化正在和科研院校合作,加快乙二醇催化加氢和催化水合两个科研项目的开发进度。目前,两个科研项目都已完成了方案初步设计。催化加氢项目的投用,将能提高乙二醇产品的UV值,提高产品质量;催化水合将极大地降低乙二醇水合比,节省蒸汽消耗量。目前两项目正在紧锣密鼓地实施之中。