2013年,分公司对雅克拉采气厂下达了年产10.2亿方天然气的任务指标,提出了“天然气硬稳定”的要求。面临雅克拉气田含水上升、大涝坝气田实施注气开发等严峻上产形势,该厂年初就制定了具体的天然气稳产调整计划。针对雅克拉气田部分气井已见地层水、稳产形势严峻的特点,编制了稳产调整方案,重点进行均衡优化调整,分三批次对识别出的15口见水风险井进行了25井次优化调整,有效减缓了产量递减,气井见水得到了控制。
4月22日,中石化首个循环注气开发项目在雅克拉采气厂正式投入运行。大涝坝注气开发早期,气田生产的天然气全部回注地下,预计全年影响天然气产量6000万方。为确保天然气产量的平稳运行,该厂对大涝坝注气参数进行了跟踪、研究,同时加强对受效井监测及调整,确保注气早期受效井的平稳生产。
“少动、慢控”是采气厂总结出来的凝析气井管理经验,坚持对气井生产异常情况做到及时发现、反馈,及时分析处理,保证了油气井的稳定生产。同时,该厂加大新技术、新工艺的引进,通过工艺措施优化,提高储层动用程度,挖掘剩余油气潜力,实现了“地质增气”向“工艺增气”的转变。1至10月份,采气厂先后对7口低产、低效气井实施措施作业,增产增气效果显著,累计措施增气0.18亿立方米。
针对气井井筒积液、油气产量递减快的问题,2月初,该厂结合凝析气井涡流排液工艺技术先导试验评价效果,分别在DLK7井和S3-6H井两口气井进行了推广应用,其中S3-6H井由之前的三级涡流工具优化为下入四级涡流工具后,效果明显,油压上涨1.1兆帕,日增气6000余方,有效减缓了因积液造成的递减快、产量不稳定的问题。
2013年,雅克拉气田高产气井YK5H、YK6H先后发生管线刺漏,对天然气运行保障能力提出了更高的要求。该厂一方面充分运用高压油气井信息化建设优势,及时处理突发事件;一方面加大管线检测力度,做到管道腐蚀早知道、早准备、早治理,确保了全年气井综合利用率达到99%以上,日均产气315万立方米,为提前完成全年天然气产量任务提供了保障。