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安庆石化:巧加10米线年创效千万

   2012-10-26 0
导读

10月25日,在安庆石化公用工程部热工水处理装置,一条10米长的联通线加在了2号和3号除氧器之间。可别小看这样一条管线,既最大限

 1025,在安庆石化公用工程部热工水处理装置,一条10长的联通线加在了2号和3号除氧器之间。可别小看这样一条管线,既最大限度地挖掘了现有装置潜能,又大大提高了系统的互供互保能力。据测算,这一技改项目每小时节约0.6兆帕蒸汽量为6.31吨,年节约0.6兆帕蒸汽量为55275.6吨,每吨0.6兆帕蒸汽按184元计算,全年节约费用约1017万元。

热工3号除氧器主要负责向4万吨/硫磺和220万吨/年蜡油加氢输送中压除氧水,2号除氧担负着向焦化、常减压等炼油主装置输送低压除氧水任务。

面对越来越小的降本空间,安庆石化公用工程部技术人员眼睛向内,扎扎实实走过一条低成本、高回报的技改新路子。他们通过分析得出,造成0.6MPa蒸汽浪费主要有两大原因:一是3号除氧器始终处于低负荷运行;二是3号除氧器仅配有二级脱盐水线,未接凝结水线,为提高外供除氧水温度,蒸汽消耗随之增大。

针对这一现状,公用工程部技术人员考虑到现有的3号除氧器处理能力存在富余,不仅可以向硫磺、蜡油加氢输送除氧水,还完全有能力向炼油主装置输送低压除氧水。若在3号除氧器其出口处与2号除氧器出口处加上一条联通线,就可以停用一台除氧器,3号除氧器的处理能力也随之上升,蒸汽消耗也会随之下降。这一技改举措经安庆石化生产部、科技开发部等单位专业技术人员论证,很快得到批复,并于4月初得以实施。

据了解,这条金管线不仅结出了金果子,也在该部掀起了金点子头脑风暴。(李丁玲  丁川)

 

 
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