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传统纯化器为双床层结构,外层填充氧化铝,内层填充分子筛,但林德空分只能使用单层床纯化器,由于单层床对分子筛性能要求更高,工艺条件苛刻,只能使用林德原产分子筛,价格贵一倍左右,且采购周期长、发货慢,各个方面都受制于人。
在宁煤公司和煤制油分公司的鼓励和支持下,空分厂与国内各大分子筛生产厂商进行联合技术攻关,宁煤公司技术研究院通力配合开展国产分子筛研发工作,6种配方经过多次试验,成功研发出国产分子筛,具有更高的比表面积,更高的抗碎强度,更高的吸附效果,适用于空分装置单床层特殊结构,实现了进口分子筛的国产替代。
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国产分子筛有效降低生产成本,摆脱国外的技术制约,每套分子筛节约400多万元。
一般分子筛的生命期为5-8年,到期后就要进行更换,需要用大量的人力和专用设备。因为更换作业有较强的专业性,以往以委外服务为主,单套更换费用大约60万元,12套空分按照分子筛寿命计算,每年要更换2套,总费用120万元。
本着“省下的就是自己的”理念,空分厂探索分子筛更换自营模式,通过汲取多家服务商的技术经验,取长补短,自主设计装卸设备,实现分子筛更换自营。
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“以前分子筛装卸采用人工方式,费时费力。我们改良后的卸料设备采用负压连续输送系统,可将27米纯化器内的分子筛吸出,卸料量在3-5吨/小时,节省劳动力,降低成本。全系统在真空负压下运行,可实现无尘卸料,保护环境。这台设备还具有自动化程度高,操作简便的特点。”空分厂生产管理科科长田兴兵说介绍道。
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目前,分子筛更换还正在进行中,未来希望实现珠光砂装填自营,节省更多费用。