5月11日,西南油气分公司技术人员在都蓬30井实施转层挖潜成功,获测试日产量2.4万立方米,让这口日产900立方米老井迎来了新生机。百日攻坚创效行动中,西南油气分公司精准制定措施,深挖老井增长稳产潜力,扎实做好老井挖潜,已实施老井挖潜9口,日均增产气量11万立方米,累计增产735万立方米。
随着开发年限延长,部分井层产能枯竭,一些气井已进入低压低产阶段,气井稳产增产困难。为有效挖潜潜力井层,西南油气分公司超前谋划、统筹安排,建立“老井挖潜”地质数据库,通过历史生产数据对比分析,建立区块含气性测井标准,筛选潜力井层进地质数据库,同时对筛选出的潜力井层,技术人员会反复综合对比,多次论证,层层把关,确定十余口挖潜井,由易到难优化排序组织实施,确保选井准、措施效果优。此外,全过程开展经济效益评价,坚决执行油田部“三干三不干”,以相邻井层历史开发数据为依据,开展累计产出评价,结合工艺技术设计,预算投入成本,应用“三线四区”经济评价模型,论证无效益挖潜井,实现老井挖潜效益最大化。
老井挖潜实施效果明显,新技术、新工艺功不可没。西南油气分公司不断加强老井挖潜技术研究、探索与创新,逐步形成了老井增产稳产技术体系。通过优化泡排选井、加药量、施工周期等参数,对气井实施泡排,优选出气井,实施单点增压工艺和应用多层无级滑套压裂工艺,精准发力提高气井产量。对符合条件的气井开展邻井气举、关井复压间隙生产,在全力增产稳产的同时,大幅缩减成本费用。
“下步还将对6口井进行老井挖潜,力争今年老井挖潜增产突破3000万立方米。”西南油气分公司油气开发管理部负责人说。